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某车型部品沉降式电泳内腔气泡与膜厚不足的对应—二次电泳程序的导入应用

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某车型部品沉降式电泳内腔气泡与膜厚不足的对应—二次电泳程序的导入应用


前言

广汽丰田的部品电泳生产线均是托盘承载的沉降式部品电泳,某车型生产过程中,通过解体前悬梁架部品,后悬梁架部品,发现内腔结构存在气泡的缺陷,令到部分位置存在膜厚不足的情况,这会严重影响部品的防锈性能,甚至投产后也是无法返修的。这个问题必须要在生准过程中解决,通过分析原因,测试不同对策的效果,最终选择导入二次电泳的程序,使得某车型投产前的部品工件防锈性能得到确保,成为行业参考的典型案例之一。

1.沉降式部品电泳的定义

沉降式部品电泳,指的是以挂具或托盘的进行承重依托,以搬送的方式进入电泳槽入口第一个工位正上方后,以一定的速度垂直进入泳槽入口第一个工位,电泳槽通过不小于一个工位后,在以一定的速度垂直提升离开电泳槽。在通过电泳槽时候,要求完全浸没部品,以达到电泳涂料完全附着内腔和外板的目的。广汽丰田的沉降式部品电泳示意图如下图1所示。

图1 广汽丰田的沉降式部品电泳示意图

2.沉降式电泳内腔气泡和膜厚不足对应

2.1

某车型部品工件膜厚现状

某新车型前悬梁架工件和后悬梁架工件按照上述的工艺进行电泳的,解体后,进行了膜厚的测量和分析,发现内腔如下位置产生了气泡,无法附着上电泳涂料,附件位置也存在膜厚不足,具体数据如下图2,图3所示。

图2 前悬梁架工件膜厚不足内腔气泡和膜厚数据的情况

图3 后悬梁架工件膜厚不足内腔气泡和膜厚数据的情况

2.2

原因的分析

由于之前并没有发生类似的情况,所以首先调查变化点的:从人、机、法、环的进行了调查,但并没有发现明显的变化点,而且其他在产的部品工件也没有出现这样的情况。

最后前悬梁架工件和后悬粱工件的结构进行了分析,通过对再托盘上搭载的位置进行分析,发现电泳内腔气泡和膜后不再均是发生在工件边缘的位置,无明显的工艺孔能让涂料进入工件内部。具体如下图4所示,工件的顶部位置形成了气穴,导致涂料无法进入,内腔气泡形成的同时引起膜厚不足。

图4 电泳槽内外的搭载状态

2.3

对策的实施与效果的比较

针对这样的情况,问题点就明确了,也就是如何让电泳涂料进入气穴的位置。作为涂装工程师,分别制定了如下可以快速实施的对策。

对策1:增加电泳槽的循环状态:首先调整电泳槽的涂料循环压力从0.5MPA上升到1.0MPA,依然存在膜厚不足和气泡的地方,效果不明显,不作考虑。

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